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南通钻井公司告诉你洗井的工艺流程

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   洗井的方法有:用原钻井泵泵入清水,也就是清水换浆后,再继续循环洗井,称清水洗井;停止清水循环,用活塞在井管内连续上下提动,造成压力激动,破坏井壁泥皮,同时疏通含水层孔隙,称活塞洗井;活塞洗井需交替反复进行;抽水试验前,先使用离心泵或压缩空气机,抽取地下水,达到水清并稳定出水,再进行抽水试验,称为泵吸洗井和压缩空气洗井;此外还有用二氧化碳洗井、酸洗井。钻孔及水井成井之后,需要替换和清洗井孔的泥浆、沉淀物以及井壁泥皮和含水层孔隙内的堵塞物等,使含水层内流出清水的过程。
浅谈空气压缩机洗井方法该煤田煤层厚、赋存浅、构造简单。露天勘探区位于贺斯格乌拉盆地地质单元的西南部,标高901.12~919.51m,相对高度18.39m,煤田地貌特征为冲洪积盆地平原。  第四系孔隙潜水含水层广布于盆地的冲洪积平原,由上更新统冲洪积含砾粗砂、砂砾石组成,厚度可达17.00m,单位涌水量0.082—0.628 L/s.m,渗透系数0.634~16.32m/d,属弱富水—中等富水性含水层。第四系潜水含水层底部隔水层为中更新统冲湖积粘土,厚度不均10.50m—42.20m,全区发育,确定为稳定隔水层。  关键词:空气压缩机  an air compressor    裂隙承压含水层包括煤层,含砾粗砂岩、砂砾岩的风化裂隙带,富水性受裂隙发育程度控制,单位涌水量0.084~1.98 L/s.m,渗透系数0.56~3.24m/d,属弱富水性~中强富水性含水层。  露天区地质类型定为:第四系孔隙水为一类二型,煤系地层裂隙承压水为二类二型。  露天区域2006年剥离开采至今,采区中心地带水位降深达到89m,期间含水部位已被疏干形成大量孔隙、裂隙,局部区域在粘土层中还有含水砂层。疏干工程的难度随着开采逐年增加,由于特定的地质条件在疏干井钻探成井过程中不得不采用大量的护壁手段,在疏干工程中护壁的成功无疑是一把双刃剑,成功的护壁容易造成含水层的封闭对成井后的洗井工作又造成极大困难,在多年的疏干工程中我们总结了一套使用本地区的洗井方法,采用空气压缩机对孔壁和孔内沉淀进行清理具体方法如下: 
  1、 将空压机风管和排水管连体下入孔底,排水管管口阀门关闭后直接向孔内送风,让其管内水上下蹿动、含水层内水上下循环达到冲洗井壁及含水层的效果。  
2、 关闭空压机,打开排水管阀门后开始送风,将步洗落至孔底的沉淀直接排至孔外.
3、 反复前两个步骤直至孔内无沉淀和杂质排出为止。  由于疏干井洗井方法收受到地质条件和地质钻探工艺的影响,应该说此方法在本地区适用




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氮气泡沫流体是一种可压缩的非牛顿流体,其独特的结构决定了其具有许多优点,如 密度低且方便调节、粘度高、摩阻低、携砂能力强以及在地下与天然气混合不易发生爆炸 等性能,作为入井液便于控制井底压力,减少漏失和对地层污染。广泛应用于低压、漏失 及水敏性地层冲砂、洗井、排液、修井等井下作业中。 氮气泡沫流体是由含起泡剂和稳泡剂的水溶液和氮气组成,其中氮气是分散相,液体 是连续相。气泡充分分散在水中,降低了流体密度。由于氮气泡沫流体密度小、粘度大、 携砂能力强、遇水敏性地层不会产生粘土膨胀等问题,用它做入井液可有效减少漏失,因 此氮气泡沫流体可以解决其它方法无法解决的难题,如低压井、严重漏失井的洗井或冲砂。 在用常规流体冲砂、洗井作业中,由于入井液的漏失及滤失,往往会对油气产层造成 一定的污染,影响作业后的产能,对于一些漏失严重井,甚至不能建立正常的洗井循环。 使用氮气泡沫流体可以有效地解决上述问题,氮气泡沫流体冲砂洗井就是利用泡沫流体粘 度高、密度小、携带性能好的特点,将泡沫流体作为携带液或压井液,在油管和环空中循 环,使井底建立相对于油层的负压,在此负压差的作用下,依靠泡沫流体冲散井内积砂或 结蜡,以达到洗井、冲砂的目的。泡沫流体冲砂洗井可广泛应用于各种油气井。

1、氮气泡沫流体冲砂、洗井主要优点: . 氮气泡沫密度低,可实现低压或负压循环,以免漏失; . 氮气泡沫粘度高、滤失量少、液相成分低,可大大减少对产层的伤害; . 氮气泡沫的悬浮能力强,可以把井底和油、套管壁上的固体颗粒或其它赃物带出; . 可以诱导近井地带赃物外排,以解除产层堵塞,同时还可以诱导油流。

2、氮气泡沫流体的特性和配置 在清水(或现场污水)中加入化学起泡剂,在注入适当气体(氮气)的条件下充分搅 拌,使气泡的直径变小,气泡充分分散在液体中,就形成氮气泡沫流体。泡沫的稳定程度 与气泡的直径有关,气泡直径越小,越稳定。根据加入的气体量的多少,泡沫流体的密度 非常方便在0.1~0.9g/cm3 之间调整,如果需要泡沫流体的密度还可更低。 经过充分搅拌形成的泡沫其初始直径是很小的,在0.01mm 以下,只有在较长时间的 静止下,气泡才会聚集变大、滑脱上升。均匀的泡沫是乳白色不透明的,泡沫有很强的悬 浮能力,能使中等直径的砂粒长时间悬浮而不下沉,均匀泡沫的稳定性非常好,在井下高 压状态下可长时间保持稳定。 起泡剂大都属阴、非离子型表面活性剂,选择与地层岩石和地层流体亲和性好的起泡 剂,可减少对油层的污染。通常,直接在清水(或现场污水)中加入化学起泡剂即可,加 量在2‰~5‰之间,不必添加其它处理剂,其性能完全满足一般低压油井的洗井冲砂要求。 在施工现场配置起泡洗井液,经柱塞泵加压与高压氮气在泡沫发生器中充分混合,形 成均匀泡沫注入井筒中。高压氮气量是根据柱塞泵的排量和井下的压力情况计算所得,根 据具体施工情况使泡沫密度符合现场作业要求。

泡沫的密度是用气液的混合量控制的,应计算出在井筒中建立正常循环时的允许 密度,考虑携砂量的要求,再考虑循环中的压力环境变化和流阻的变化,决定施工控制的 地面流体密度。一般,流动中满足井底压力平衡,要考虑随井深增加流体密度的增加和流 动中沿程阻力损失,所使用的泡沫流体密度要比仅考虑静止压力时的密度小很多。施工中应分别计算气体和液体的流量,使入井泡沫密度满足冲砂洗井要求。




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随着油田进入开发后期,地层状况恶化,注水井溢流、出砂严重,测调遇阻、封隔器失效等问题井频繁出现,使注水井日常维护洗井工作变的愈发重要。如何正确、合理、有效发挥注水井洗井作用,是在后期注水开发生产中经常面对的课题。

    1.影响注水井洗井成功率的主要原因

    1.1    洗井前对井况发生的变化分析不到位

    注水井上下合注、细分层井较多,随着注水时间的延长,层间压力差异大,层间干扰严重。在洗井过程中忽略地层因素,造成洗井效果不明显。尤其是注水井在长期高压注水过程中由于流体不断的冲刷和压力不断的变化,使地层胶结性逐渐降低,认为不出砂的井实际上已经开始出砂,洗井时盲目采取微喷方法洗井可能引发地层出砂污染堵塞。

    1.2    洗井安排不合理

    安排洗井工作量时没有充分考虑测调等因素影响,使一口井一月之内反复洗井,造成地层环境不断激动,使注水井洗井后吸水能力逐步下降。

    1.3   现场洗井操作控制不合理

    不同注水井洗井其控制要求是不尽相同的。现场洗井工作量大部分是由班组操作完成的,由于对情况缺乏必要地认识,洗井压力、时间、排量控制以及操作往往都是千篇一律,缺少针对性。

    1.4   洗井压力、排量控制不合理

    低压注水井洗井排量过大会造成洗井压力高于地层启动压力,洗井水大部分进入地层,返出水很少,无法携带井筒内杂质返出,达不到洗井效果;压力过低,排量小,达不到携带井筒内的杂质所需排量,无携砂能力。高压放大注水井洗井排量过大,洗井压力高于地层启动压力,洗井时地层无法实现“微喷”,堵塞近井地层的杂质回吐不出来,只是将油管、井筒内沉积杂质冲出,达不到通过洗井冲洗地层提高注水量效果。洗井排量过小,洗井压力低于地层启动压力,地层喷量大,容易引起地层回吐严重,造成近井地层污染堵塞,水量下降甚至不吸水。

    1.5   洗井时间控制不合适

    洗井时间短,冲洗不干净、不彻底,正常注水后,油管内悬浮的杂质回落到底筛堵和尾管内,使底筛堵和尾管堵塞。甚至造成测调遇阻和下次洗井不通。洗井时间过长,因洗井水量大、流速快,会引起地层激动出砂,甚至因管柱长时间震动造成封隔器胶皮损伤和油管脱落。

1.6   洗井操作过程不合理   洗井操作不当,洗井人员往往先关井口注水闸门,再开放空,倒开套管洗井闸门洗井。这种操作易引起井底压力上下波动,地层回吐出砂,许多水井洗井管线连到油井的情况下易造成油井内原油回流到水井内,造成污染。

    2.洗井过程中常见问题的分析判断和解决

    2.1   洗井不通

    主要表现为洗井进、出口均无水量。这种情况多见于溢流出砂井,造成这种问题的原因有两种:一是砂堵尾管和底筛堵;二是封隔器洗井活塞卡住打不开或封隔器胶皮不回缩解封。砂堵尾管和底筛堵主要是因日常管理操作不规范,诸如开关闸门不平稳、停井、放溢流以及洗井不合理使地层激动出砂,砂进入油管堵塞底筛堵和尾管,造成洗井不通。如遇上属情况可采取以下措施:井口2人同时操作,先关注水闸门,迅速开放空,将油管内压力放掉,同时打开套管洗井闸门,使油管堵塞段上下形成较大的压力差,不间断循环操作,利用水的流动性、渗透性和油管内外压力差的传递作用将堵塞物质冲开。封隔器洗井活塞卡主要是压缩式封隔器,因地层压力波动出砂沉落,堵塞封隔器洗井通道。胶皮不回缩主要是扩张式封隔器,封隔器在长期注水过程中,频繁座封解封,胶皮老化失去弹性造成不回缩,这两种情况需作业检管。

    2.2   洗井不返

    表现为洗井进口水量大,出口水量返出较少,甚至不。这种情况多发生于低压注水井,主要是因为洗井压力高于该井启动压力,水大部分进入地层,针对这种情况,应根据测试指示曲线推导出该井各层中的启动压力,从配水间下流或套管洗井闸门控制,使进口压力控制到该井启动压力以下或者接近启动压力。如果地下亏空严重,存在大孔道现象,洗井很难,只有堵水调剖解决。





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